钢中氮的控制(三)LF炉处理
  发布时间:2014年07月21日 点击数:

  1、LF精炼调碳过程与钢水增氮关系。
  LF精炼调碳过程中还进行合金微调,由于增碳剂比重比钢水比重小,同时,为保证增碳剂和合金在钢水中充分溶解,需要采取大氩气搅拌,由此造成钢液增氮严重。
  2、LF精炼加热时间与钢水吸氮关系。
  LF精炼加热的主要原理是,在 U、V、W三项之间形成弧光加热钢液,电弧光高达 3000 ℃左右,电极附近空气中的氮气在电弧光的作用下,发生如下反应:
        N2 = [N ] + [N ]
  电弧光作用下分解的氮原子进入钢液中,造成钢液吸氮。
  3、LF精炼处理过程中的脱氧程度与钢液吸氮关系。
  研究表明,相同条件下,不同钢液脱氧强度导致的增氮差别明显。为了降低 LF精炼处理过程中的增氮量,应尽可能提高钢液中氧含量。
  4、降低 LF精炼增氮的措施
  (1)提高入 LF精炼钢水成分命中率。
  为了减少LF精炼调整成分造成的钢液增氮,提高转炉入LF精炼成分命中率。要求入LF精炼的帘线钢水碳含量的下限为标准成分-0.05% ,Mn含量要调整到标准成分的中下限,以缩短大氩气搅拌时间,从而降低钢液增氮量。
  (2)造泡沫渣,减少钢液吸氮。
  加入发泡剂,如CaC2,通过电石与钢渣中的氧发生反应,生成CO2 ,达到炉渣起泡,减少电弧区发生氮气分解反应。
  (3)提高钢液氧活度,减少钢水吸氮。
  由于帘线钢对成分精度的要求高,需要在提高帘线钢钢液氧活度与 LF精炼调增碳剂量、 合金量等方面进行综合考虑。因此,采取脱氧工艺,将增碳剂、锰铁绝大部分控制在转炉加入。通过此方式将 LF精炼处理过程中的氧含量控制为0.003%~0.006% ,以降低钢水增氮程度。
  (4)改变 LF精炼处理过程中大罐上表面的气氛。
  通过减少 LF精炼除尘风机转速,将大罐上表面的氧化气氛用充满氩气的惰性气氛代替,以此降低加热过程中钢液的增氮量。

                   ——本文摘自文献综述