以评促改提质效 精益管理向深行
  发布时间:2025年12月05日 点击数:

        为深化精益管理理念,激发全员创新活力,推动自主改善项目落地见效,12月2日,由企管部牵头组织的11月份自主改善项目现场评审活动顺利开展。11月份共收集自主改善项目191项,经评分筛选出24项获奖优秀项目,创效52.55万元。公司领导李红超、侯浩然携相关专业部室主管领导组成评审小组,对筛选出的前8项优秀自主改善项目进行实地考察与集中评审,以精准评审助力项目优化,以专业指导赋能管理提升,为公司精益管理高质量发展注入新动能。

        其中炼钢厂“90t天车球铰型联轴器改善”项目,备受评委好评,90t天车球铰型联轴器属液体吊主起升系统的关键部件,其承受负载大,运行频率高,由于自身球铰面为转动部位,润滑需通过加油嘴进行,限于油道设计原因,加油困难,存在球面部分区域干磨,润滑不良现象,主要体现在联轴器球面点蚀、锈蚀,不均匀磨损,导致运行出现杂音,使用寿命短,甚至报废等问题。改善人员结合备件实际情况,自行重新设计球铰型联轴器的润滑油道,将润滑油道由“一”字改为“三”字改为“*”字,经反复试验,最终确定为“米”字型结构。改善后进行试验加油,润滑面由原来的30%达到了100%。联轴器的使用寿命也由原来的2-3个月提升至3年左右。

        线材厂的“一线粗中轧6#、8#进口导卫底座改造项目”,也得到了评委的关注,现一线车间设备老化严重,尤以粗中轧轧机老化最为严重,导卫进出口旋转支座设备磨损严重,且出现下沉现象。轧件在咬入时底座带动导卫盒子存在晃动的情况,轻则出现堆钢故障,重则会产生进口导卫不能扶持住轧件造成倒钢的情况,严重制约着生产。改善人员通过更换旋转支座各连接处地脚丝并紧固到位、改造进口导卫之前固定方式,由原来的键槽固定方式改为底部定位固定方式等一系列方式,既节约外购工艺件的费用,又改善了轧制过程中存在的堆钢和质量风险,减少更换导卫次数,降低员工劳动强度。
炼铁厂的“11#皮带逆止器改善”, 改造前因皮带是爬坡皮带,非正常停机时皮带倒转,会造成机尾淤料,需职工多次清理,增加劳动强度。改善人员自主制作逆止器,通过在皮带机头增加一段皮带,一端进行固定,在运转皮带逆转时,增加的一段皮带随运转皮带进入滚筒,形成摩擦,起到逆止器作用,使运转皮带停止运行,起到了防止机尾淤料的作用。
公司领导对此次自主改善项目成果给予充分肯定,强调自主改善是推动公司精益管理向纵深发展的重要抓手,更是激发全员创新活力的关键载体。未来,公司将持续推进员工自主改善活动,积极借鉴优秀项目经验,持续深耕改善领域,聚焦核心业务不断探索创新,推动自主改善理念深入人心、落地生根,形成“全员参与、全员改善、持续提升”的良好氛围,为公司高质量发展筑牢管理根基。