10月份以来,邢台钢铁有限责任公司贯彻“降本增效、点滴做起”管理理念,以能源介质安全保供为基础,强化水、电、气(汽)等系统的全过程管控,深挖节能潜力。10月1日~24日,该公司实际完成发电量3234.93万千瓦时,比计划提高258.93万千瓦时,实现多创效158.36万元。
该公司动力厂与普阳钢铁进行生产工艺和水耗情况对标挖潜,狠抓水循环使用,对各单位存在的用水、水处理设施运行、废水排放量、中水回用、软水利用等问题进行日检查、周分析,对废水产生和使用情况进行紧密跟踪。该公司以“工序间串级回用”和“宽松水质指标使用”为节水管理改进方向,改造污水处理中心V型滤池和深处理过滤器反洗时间,使回收量增加约18%。截至目前,该公司吨钢耗新水实际完成3.74吨/吨,比计划降低0.79吨/吨,累计节约新水66745吨,创效26.69万元。
该公司各单位全力开展电力系统挖潜攻关工作,最大限度提高自发电量,以设备管理能力提升为主要抓手,狠抓设备基础管理,降低设备故障率和稳定运行率。该公司各单位根据生产状况对发电设施精细化管控,在一开坯(三条线)生产期间,减少1台75吨锅炉辅助机运行,降低自发电用电损耗,将130吨锅炉负荷控制在4.0万千瓦时~4.1万千瓦时之间运行,提高自发电量;同时优先保证40兆瓦机组满发电,发挥高效低耗优势,使其发电量占比增加16.33%,15兆瓦机组占比降为33.32%。
此外,该公司通过合理调配高炉、转炉煤气使用,科学调整煤气系统运行方式,实现了煤气的综合平衡利用,截至10月24日,吨钢转炉煤气回收完成137.38立方米/吨,比计划提高9.38立方米/吨,累计多回收123.64万立方米。该公司对生产余热应收尽收,将回收的蒸汽实行统一调配,及时整改发电机组,保障设备运行健康状况,为发电机组满负荷发电创造了良好的条件。
该公司通过采取一系列节能攻关措施,能源综合利用效率不断提升,吨铁耗电实际完成448.60千瓦时/吨,比计划降低35.45千瓦时/吨,累计降低电量消耗263.6万千瓦时,创效158.16万元;吨钢耗电实际完成397.35千瓦时,比计划降低28.62千瓦时/吨,累计降低电量消耗241.8万千瓦时,创效145万元。